設備的工作效率往往離不開工作人員的操作,我們經常所用到的廂式壓濾機也是這樣,前面我們提到廂式壓濾機的工作因素有很多方面以及它的使用壽命,_我們_重點講一下..廂式壓濾機的使用壽命與人為關系的影響。
想要提高廂式壓濾機的使用壽命,首先_要了解廂式壓濾機的工作原理,廂式壓濾機的濾餅水分、濾液中固體含量及小時處理能力與入料濃度、入料壓力、入料粒度組成和壓濾時間等因素有關。
首先說一下入料的粒度組成。入料中-200網目級含量的多少直接影響到壓濾效果。-200網目級含量愈大,廂式廂式壓濾機處理能力_愈低,濾餅水分愈高。如入料粒度較粗,雖其過濾性能好,成餅時間短。但入料粒度過粗,煤泥沉降快、流動性差、廂式壓濾機中心孔容易發生堵塞,所結濾餅較松散。因此,廂式廂式壓濾機宜于處理-0.5mm浮選。
除了注意入料的粒度組成,還應注意入料濃度和壓力。入料濃度愈高,在壓濾過叭巾煤泥充滿濾室所需的時間(即壓濾時間)愈短,則廂式壓濾機的處理能力愈大,濾餅水分也愈低。雖然較高的入料濃度有利于壓濾效果的_,但入料濃度也不宜太高。一般要求入料濃度在300g/L以上,_在500g/L左右,_不要_過800g/L。入料壓力愈大,濾餅水分愈低。但壓力_過0.9M丸以后,雖然有助于縮短成餅時間和降低濾餅水分,但效果并不顯著。試驗表明,細粒煤泥在入料壓力為o.6MPa時即可成餅。一般入料壓力為0.4—0.8MPa。
_后,還需要控制壓濾時間。壓濾時間愈長,濾餅水分愈低。但是,壓濾時間直接影響廂式壓濾機的處理能力。而且表明壓濾時間過長,而濾餅水分降低并不明顯。
研究表明,廂式廂式壓濾機在處理浮選尾煤的試驗結果:當入料壓力為0.4-0.5MPa時,入料濃度360—575g/I、濾餅水分為19。8—25.5%、濾液中固體含量為0.01—0.03g/L。當入料壓力為0.45MPa時,入料濃度為500g/L左右寸,每個循環的平均壓濾時間為38min22s,輔助作業時間為14mi.58s,因此,每個循環時間為53min20s,濾餅厚度為28—35mm,單循環處理能力為8.40t。XMZl050/2000大型自動廂式廂式壓濾機。當入料壓力為0.6-1.OMPa時,入料濃度為400—600g/L,濾餅平均水分21.3%,濾液中固體含量平均0,03心L,壓濾時間平均為38min。
通過以上我們對廂式壓濾機的簡單分析,以上幾點的操作和壓濾機
的使用壽命是息息相關的,那么我們在以后的設備操作中,_應該注意這些應用因素,這樣不但可以提高廂式壓濾機的使用壽命,而且可以提升廂式壓濾機的工作效率..